本網(wǎng)訊 4月份,能礦錳業(yè)二氧化錳、高線硫酸錳分別完成產(chǎn)量1517噸、1416噸,創(chuàng)造了建廠以來月產(chǎn)最高紀錄,是繼一季度實現(xiàn)開門紅后又一突破,標志著公司生產(chǎn)、技術(shù)、管理邁上新臺階。
強化工藝紀律,增強工序銜接。新能源材料分廠定期召開二氧化錳、高純硫酸錳專業(yè)會,針對三段凈化澄清池易積渣、油水分離效果差,影響萃取制液量,在確保安全的前提下,打破常規(guī),組織崗位人員在線清理積渣。提高系統(tǒng)物料回收率,落實洗水、尾粉重復使用,將地溝里的水與油污分離回收使用,既滿足了工序間生產(chǎn)需要,又在一定程度上解決環(huán)保問題。強化二氧化錳工藝初產(chǎn)品加工回收率,將篩上物加工處理;增設泥漿泵,有效回收二氧化錳高性能沉淀池物料70噸,既節(jié)約清料勞務費4萬余元,又避免了清料運輸二次污染;加強二氧化錳電解操作,實施鋰錳線清槽與槽液監(jiān)控工作,月平均電流在19000A,為二氧化錳高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件。
力保達產(chǎn)達效,設備穩(wěn)順是關鍵。圍繞“二氧化錳提產(chǎn)”“高純硫酸錳提產(chǎn)”降本增效措施,能礦錳業(yè)加強離心機、螺旋輸送機、焙燒烘干機等關鍵設備,以及鍋爐、吊車等特種設備的維護,開展?;?/span>等重大危險源分級管控,責任到人。新能源材料分廠積極開展技能培訓,提高崗位人員“五定”設備潤滑保養(yǎng)維護能力;針對高純硫酸錳刮刀離心機脫水優(yōu)于雙推離心機,多頻次使用刮刀離心機,促進高純硫酸錳高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
實施小改小革,解決生產(chǎn)瓶頸。應行業(yè)聯(lián)盟限產(chǎn)封槽10%的要求,總槽數(shù)由76個減至68個,提出“減槽不減產(chǎn)”的生產(chǎn)理念,實施內(nèi)部挖潛增產(chǎn)工作,落實三段凈化系統(tǒng)改造。針對三段原液槽管壁腐蝕磨損,原液質(zhì)量下降,實施原液槽伴熱和保溫改造,確保萃取槽溫度滿足生產(chǎn)工藝要求。三段凈化反萃壓濾機溜槽易跑料,翻板卸渣灑料的問題,從而增加萃取劑使用量的制約環(huán)節(jié),通過實施在溜槽、翻板處增加擋板,有效解決了這一生產(chǎn)難題。先后實施三段原液槽增加保溫與加熱裝置、反萃壓濾機溜槽與翻板加裝擋板等17項合理化建議,有效消除設備隱患和缺陷,促進高純硫酸錳產(chǎn)能釋放與提升。
部門間高效配合,為高產(chǎn)提供保障。圍繞年初制訂的十四項降本增效措施和基礎管理年要求,各單位扎實有效開展工作。生產(chǎn)運營部落實鍋爐煤篩分破碎,評估脫硫電滲析試用效果,強化生產(chǎn)組織;裝備能源部每周開展現(xiàn)場設備檢查,強化外委維保單位管理,加強能源計量缺陷改造;品管部現(xiàn)場跟蹤監(jiān)督高性能電解槽加熱管改造,落實化驗室ICP安裝調(diào)試與原煤ICP檢測比對,組織產(chǎn)品異物管控和包裝培訓;工程技術(shù)中心配合生產(chǎn)線電解槽改造,開展試用南非礦浸出實驗,成功攻關并指導生產(chǎn)。
(通訊員 甘孝劍)